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爱琢磨的技改专家 ——记贵钢钎具公司共产党员、高级机械工程师申贵明
2021-12-23 14:45:53 来源: 首钢集团
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  一直以来,他刻苦钻研,练就过硬技能,曾获贵州省冶金工业厅科技进步一等奖和贵州省“五小”大赛三等奖——今年58岁的申贵明,是首钢贵钢钎具公司高级机械工程师,为提升钎具制造的自动化水平,提高劳动效率,他与团队成员奔走在技术改进的路上,克服一个又一个困难,解决一个又一个难题。

  德玛吉公司进口的“HSC75linear加工中心”发生故障。经过三天排查,最终查明原因是液压刹车盘漏油失效。德玛吉公司工程师和协作修理单位均提不出好的修理措施,建议更新。申贵明面对问题从不放弃,他继续对刹车盘运行反复观察,多次拆卸,刹车盘表面“完好无损”,装回机上依然漏油。他不甘心,采用8倍放大镜对刹车盘进行“扫描”,终于发现了作怪的细小裂纹。立即向德玛吉公司订购新的刹车盘,回答是货款到后,四到五周才能供货。这可不行,按照合同期限客户根本等不及。

  于是,申贵明马上组织人员进行补焊和修磨。刹车盘修好了,进行第一次安装试车,显示主动力头运行异常;又进行打磨,经历7次反复,还是没有成功,参与的人员都有点泄气了。但申贵明双眼盯住刹车盘,眉头紧锁,拿起百分表开始测量。就这样反复拆装打磨,经过多次安装调试,设备报警声终于消除,显示一切正常。操作人员又按照正常的加工程序进行生产,终于确保200余万元的合同产品按时交货。

  成品钎淬火是关键工序,原设计用列管式冷却器冷却,一个月左右油污就会堵塞,反复清理不仅劳动强度大,效率低,而且容易造成冷却管破裂,影响产品质量。面对这个几代钎钢人反复琢磨的技术难题,申贵明没少在生产现场“折腾”。炎热的夏天,他看到一位职工正对风扇吹,一下来了灵感。他立即召集团队成员,说出了自己的想法:采用增加冷却油泵流量、加大淬火油通道、安装散热管、增加风机降温等多重组合,将原来内冷降温改为外冷降温,彻底解决淬火油冷却速度慢的问题。改造后,经过测试室外温度高达34℃的夏天,连续生产也能将淬火油温控制在75℃以下,使生产效率提高了20%,保证安全高效生产。

  申贵明领衔设计的重型钎杆上卸料机2021年初到货后,能实现半自动构想。申贵明不满足,带领团队结合现场使用情况再修改设计,经过四个月努力成功与主机联动,实现全自动。能加工圆形重型钎杆却不能加工六角形重型钎杆,因为找不到适合的液压或气动可旋转卡盘,申贵明自己动手设计,最后采用气缸驱动摆臂卡爪工作原理,经过两个月加工调试,成功实现六角形重型钎杆螺纹加工自动上下料,装夹的产品又添新成员。一系列改进后,全自动上卸料机在降低劳动强度的同时,用工减少一倍,班产高炉开口钎从每台110支提高到140支,人均生产率提升154.55%。

  钎具公司搬迁时,申贵明全程参与并带领团队成员从厂房部局设计到设备基础定位,包括水路、气路的布置,总共800多台套设备设施,从搬迁、安装到调试,真正做到万无一失;带领维修人员连续作战,用10天时间打通制约达产的设备瓶颈,日产从不足40吨逐步飙升到60吨,最终保持80吨均衡状态。

  一路走来,风雨兼程。“要是青春能再来一遍,人生演绎会更精彩。”这正是申贵明骨子里永不磨灭的工匠之魂。

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【纠错】 责任编辑: 田瑜

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