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分厘”必争 做实极低成本——矿业运输部实施“百厘物流”创建工程侧记
2022-07-08 17:07:47 来源: 首钢集团
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  吨公里成本是铁路运输的核心指标,直接反映企业的运营质量、核心竞争力。矿业公司运输部瞄准极低成本运行,自2019年起实施了“百厘物流”三年创建工程,力争实现运输吨公里成本降低百厘的目标。2022年上半年,矿业运输部吨公里成本同口径比2018年底降低115厘,处于行业领先水平,累计见效2亿多元。

  打破常规分厘做功

  国家“公转铁”政策的快速落地,以及矿业公司资源综合利用产业发展给运输市场带来新的机遇,矿业运输部运量呈“爆发式”增长,由“十三五”初期的不足3000万吨增加至5000多万吨。

  面对运量大幅增长,运输部认识到,在设备、人员和管理方面还有诸多不适应的地方,如果延续以往的惯性思维,增加运量就增加设备和人员,摊子就会越来越大。面临的结果很可能是,运量增加了,经营效果却没有显现。

  思想决定行动。矿业运输部党委系统研究,紧紧抓住吨公里成本这一变量,全面分析成本构成要素。紧抓“人工费、修理费、能源费、非生产性支出”四项占比最大费用指标,算好吨公里成本这笔经济账。

  以往,吨公里成本是以“元”为单位,小数点后几位往往被忽略不计,很难体现精准管控。矿业运输部自我加压,决定以“厘”为单位,重新明确了计算单位,一方面抓管理的精细和精益,一方面引导干部职工从身边做起降成本,形成聚沙成塔、集腋成裘效应。

  指标运量双向发力

  吨公里成本的计算单位是厘,子项是成本,母项是货物周转量。要降低吨公里成本,必须千方百计做小子项和做大母项双向发力,才能取得最佳效果。

  指标方面,矿业运输部建立了以吨公里成本为纲,以人工费、修理费、能源费、非生产性支出四项费用为目,以四项费用的成本要素为弦,以技术经济指标为勾连的“百厘物流”管控网络。经过分析梳理,确定了机车台日产量、周转量劳产率、电力机车电耗、内燃机车油耗及针对机车台班费、修理费再造指标共18项“百厘物流”指标,作为核心竞争力指标纳入日常运输生产组织的管控重点。在此基础上,对每项指标子母项全部打开,分析构成要素及影响因素,积铢累寸,逐一制定管控措施,使指标的导向功能逐步增强。

  为进一步规范指标体系管理脉络和流程,切实提升指标引领管理的能动性,矿业运输部编制了《指标体系管理手册》。每月对照指标计划完成情况进行分析评价,通过指标构建企业运营状况“体检表”,借鉴兄弟单位曲线文化和尺子文化,指导数据分析。各责任单位通过指标数据深入分析,总结经验、查找不足,推动运输生产各环节稳定顺行。同时,指标完成情况纳入绩效评价,充分体现“挣工资”理念。

  组织班组长以上管理人员制定《“百厘物流”目标责任书》149份,层层压实管理责任。机务段实施了“234”工作方法,即建立管控和指标两个体系,节本降耗、本质化安全、管理创新三类项目,以及月度计划总结机制、月分析讲评机制、奖惩机制和表彰机制四个机制。按照“234”工作法细分指标计划,组织各班组按月推进、总结和分析,确保“百厘物流”工程各项工作落到实处。

  周转量方面,三年来,矿业运输部坚持以市场需求为导向,细分运输市场,围绕基础倒运、建材发运、围钢到发、区域市场四个板块“挂图作战”,克服货源、车源“双波动”等诸多影响,打通堵点、接通断点,确保货源以铁路运输为主,实现“颗粒归仓”,货物周转量突破65000万吨公里,有力支撑了铁路运输单位成本的降低。

  勇闯四项“费用关”

  三年来,矿业运输部累计制定实施技改措施38项、管理措施17项,推动四项费用持续降低。

  经济用能降低能耗费。矿业运输部实施二马铁路电气化改造,改善用能结构,年降低能耗费近百万元,同时提升机车作业效率5%以上。在小机修线、95号线架设接触网,用电力机车替代内燃机车。选矿站安装地面固定风源替代内燃机车打风,每列节支173元,全年节支70多万元。严格落实躲峰用谷措施,修理车间实行错时上下班。2021年,能源费整体完成比2018年降低4厘/吨公里。

  精细检修降低修理费。三年来,共完成4台150T电力机车大修、车载电源、斩波调速升级改造,同步实施“滑改滚”技术改造。引入大型线路捣固车,结束了矿区铁路62年来人工起拨道的历史,作业效率提高5倍。自制整体道口板177延米,节支159万元。推进“课题+项目组”机制,首创国内电力机车“滑改滚”和遥控改造新技术、应用冻结夹板替代普通夹板、组织道岔加热融雪装置等技术攻关109项,累计见效800多万元。2021年,修理费比2018年降低5厘/吨公里。

  优化用工降低人工费。推动组织架构变革,压减车间级管理建制1个。迁钢院内实施“一站三场”调度集中,院外将粗破站、82米站与选矿站整合,提高了调度指挥系统效率,为“一级调度管控”积累了宝贵经验。深入推进“操检合一”,电力机车定检由8名修理人员模式调整为“1+1+6”模式,即1名钳工、1名电工带领6名乘务员模式,提高了乘务员检修维护水平。实施运行系统劳动组织模式变革,从传统的3人一台车到当前的1人一台车,实现了“乘务员跟程,调车员驻站”生产组织模式。推进“机械化换人、自动化减人、智能化无人”,两部翻车机实现集中控制,牵引变电站实现无人值守。2021年,人工成本比2018年降低93厘/吨公里。

  多措并举降低非生产性支出。优化人员配置,对乘坐通勤车职工工作地、居住地等情况进行排摸,选择适当岗位就近安排,减少通勤人员。优化异地职工通勤模式,由租用通勤车变“补贴”。大力压缩行政办公费,“一张纸两面用”,无纸化办公,控制管理人员办公费。2021年,非生产性支出比2018年降低3厘/吨公里。

  群策群力降成本

  “百厘物流”三年创建工程是一项全员性的综合工程。矿业运输部开展了“人人谈百厘,人人提建议”全员大讨论活动,在全体职工中层层宣贯、广泛发动,形成人人降本增效,人人为“百厘”作贡献的浓厚氛围。

  干部职工纷纷谈体会、写心得、提建议,进一步明确了工作抓手,为“百厘物流”三年创建工程深入推进奠定思想基础。该部对体会深刻、理解到位的“好文章”和好建议分别给予表彰奖励,掀起“我为‘百厘物流’作贡献”的热潮。

  从人人谈到人人做,“百厘物流”走到了职工身边。巡道工刘建生在日常巡检时发现废旧传送带是加工胶垫的“好材料”,并主动带回班组,精挑细选制作出大胶垫。制作后,在8个点位使用观察效果,发现传送带内因有尼龙线比纯橡胶胶垫更耐用。发现了这个降本好点子,该班组利用工余时间开展了一场自制大胶垫比赛,进一步提升了职工的降本意识。经统计,平均每月需更换胶垫5500块,外采每块18元,而自制成本仅3.5元,每月可节省费用近8万元。自制大胶垫的做法成为一线职工践行“百厘物流”的生动写照。

  自制回流线、自制机车部件保护套、优化倒调作业模式降低能源消耗、开展自检自修……越来越多的降本举措从基层一线涌现,为“百厘物流”高标准落地打下基础。

  三年来,“百厘物流”工程取得了实实在在的成效。截至2021年底,四项费用吨公里成本同口径比2018年底降低105厘,累计见效2亿多元,推动技术经济指标持续提升。机车综合能耗、机车台日产量、周转量劳产率、吨公里成本4项指标创历史最好水平,领跑同行业。

  在深入推进“百厘物流”工程过程中,矿业运输部先后总结了北区提速精神、建材发运精神和孟家沟削坡精神,进一步丰富和发展了“奋勇争先,一往无前”的“火车头”精神内涵,为铁路运输高质量发展提供了力量源泉。

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【纠错】 责任编辑: 彭嘉靖

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